程庄煤矿:成功更换机头1#减速器

时间:2024-05-27 10:36    来源:山西科技报

“1#减速器出现了超温故障报警停机,经过现场手感温度比对,发现1#比2#减速器温度高!”现场岗位操作人员立刻查看油量,发现油量正常后,立即汇报程庄煤矿管状皮带跟班副队长郭雪飞,郭雪飞安排当班修理工刘芝鸿、白俊慧对该减速器进行了紧急拆检,发现减速器齿轮磨损严重,齿轮碎片堵塞油滤管路导致设备升温。

减速器是支撑和承载主井提升运输系统运转的关键设备,其工作状况好坏决定着原煤提升效率。管状皮带机头1#减速器安装于2013年底,于2014年4月运行至今,重量7.2吨,安装位置为机头机房五层。由于运行寿命已到,传动齿轮上的齿出现严重磨损,导致运行时出现超温现象,严重影响生产运行。

为保障此次减速器更换任务圆满完成,该队制定了详细的安全技术保障措施,且在施工前组织全体参与作业人员学习了安全技术措施,明确工作程序、责任分工及安全注意事项。由于此台减速器重量大、所在位置高,无法当场更换(需要流动式起重机配合),该队现场人员将油滤及其管路清洗后,低速运转减速器经过观察,发现磨损齿轮不再掉渣和继续磨损,且暂时不影响继续运行。所以当场更换齿轮油后,对该设备进行观察运行,并将情况汇报上级领导,待备用设备、流动式起重机和相关技术人员到位后,对该设备进行更换。

按照事先批准的更换方案和措施,起重设备和机电科技术人员到现场配合,在队长和书记的现场指挥下,机头工作人员仅仅用了5个小时就将新的减速器更换成功,并进行了试机工作,圆满完成了机头1#减速器的更换工作。

本次维修也许是公司正常设备维护的一件小事,却是该队的一件大事,从设备初期的发现问题提前进行风险规避,到生产间隙组织维修,最终故障排除,从而实现设备管理的提质提效,减少零散和突发,增强整体和计划,增强团队意识,主动作为,为公司的精益管理和降本增效贡献“队组力量”!(赵红红)