上社公司:电液控自移设备让综掘效率再升级
阳泉市上社煤炭有限责任公司将综采工作面成熟的自移机尾技术“移植”到掘进带式输送机上,在1501采区150110运输顺槽完成6个月试用。这款电液控多功能一体化自移机尾,成功解决老式皮带机尾移动难、效率低、安全隐患大等问题,为综掘巷道安全高效推进注入新动能。
综掘巷道掘进过程中,需随工作面推进频繁移动掘进机、皮带机尾等设备。此前采用的老式皮带机尾,通过钢丝绳与掘进机连接、依靠掘进机拉力移动,存在多重痛点。移动前需局部修整巷道并敷设轨道,工序繁琐且速度慢。井下工作空间狭窄、底板常不平整,进一步增加移动难度。更关键的是,钢丝绳牵引存在安全隐患,且移动后易出现皮带跑偏问题,既耗费大量人力时间,又严重制约综掘效率。
为破解这一困境,公司技术团队创新思路,将综采工作面配套的自移机尾技术应用于掘进皮带机尾,量身打造电液控多功能一体化掘进机配套自移式皮带机尾。该设备通过四大核心功能的有机整合,为井下作业效率提升提供关键支撑。首先具备自移功能,无需依赖掘进机牵引即可自主高效移动,从源头减少外部设备依赖;在此基础上,还能实现机尾滚筒、机尾跑道与机尾架的整体调偏,彻底解决传统方式中皮带跑偏的顽固难题;针对井下底板环境复杂的特点,设备同步搭载调高功能,可灵活适配不同工况需求;更兼顾载物功能,进一步拓展使用场景,提升设备综合实用性。同时,设备配套遥控操作系统,具有实时性强、轻便小巧、结构紧凑、接线简单、功耗低、易安装等优势,能从容应对大断面、恶劣环境的掘进巷道需求。
经过在1501采区150110运输顺槽配与DSJ80/20/2×75可伸缩带式输送机配套试用6个月,该自移机尾各项性能得到充分验证。实际应用中,不仅移动速度大幅提升,相比传统钢丝绳拉移方式节省大量人力与时间,还能有效控制大型掘进设备反复进退对底板的破坏,为矿井综掘效率提升提供了可靠技术保障。(梁凤平)