保安煤业自制“五级过滤水槽”破解井下排水难题

时间:2025-07-14 10:29    来源:山西科技报

“以前钻孔返水带着煤渣乱蹿,水泵三天两头堵,维修耽误工期不说,外购设备一套就要五万多。现在有了这自制的五级过滤水槽,排水顺了,成本降了,施工效率明显提高!”在晋能控股集团阳泉公司保安煤业井下150115回风顺槽定向钻场,技术员宋英杰指着运转顺畅的过滤装置,脸上难掩笑意。

这一改变,源于保安煤业通风技术团队的一次自主创新。此前,定向钻施工中钻孔返水携带的大量煤渣一直是困扰企业的“老大难”问题。煤渣随水流进入排水系统后,极易造成水泵堵塞、排水不畅,严重影响施工进度。而外购专业煤泥处理设备不仅费用高昂,单套预算超5万元,设备采购周期也难以满足井下施工的紧急需求,问题的解决迫在眉睫。

面对困境,技术团队决定“自己动手”。他们立足井下施工实际,反复琢磨“分级沉淀+固液分离”原理,利用井下废旧钢材,开始设计制作过滤装置。经过多次试验调整,一套结构精巧的“五级过滤水槽”应运而生:一级滤网采用大孔径设计,专门拦截大块煤矸石;二级至五级滤网则逐级细化网眼,依次分离中等颗粒、细微煤粉及悬浮物,最终实现水与煤的彻底分离,让清澈的水流重新进入排水系统。

看似简单的分级过滤,却带来了显著成效。自该装置在井下投用以来,水仓煤泥沉积量减少了50%,水泵堵塞频率下降了80%,排水效率提升了30%以上,为高突煤层瓦斯治理工程的连续施工扫清了障碍。

这套自制装置充分体现了“低成本、快响应”的优势。相比外购设备的高额投入,利用废旧材料制作的过滤水槽几乎零成本投入,却在短时间内解决了困扰已久的难题。技术团队负责人介绍:“我们不仅破解了外购设备的周期困境,更通过实践探索出一套适合井下实际的钻孔返水处理方案,让每一分投入都花在刀刃上。”

如今,这一“土发明”已在保安煤业井下各定向钻作业面全面推广。从煤渣横飞到清水畅流,从设备频繁故障到系统稳定运行,五级过滤水槽用实实在在的效果,成为企业降本增效、保障安全生产的“利器”,也彰显了基层技术团队立足岗位创新创效的智慧与担当。(梁建桥)