晋能控股煤业集团马脊梁矿 旧钻车“变身”破解尾巷运输难题

时间:2026-05-28 08:38    来源:山西科技报

山西科技报大同讯  近日,晋能控股煤业集团马脊梁矿综采一队传来喜讯:技术人员立足井下生产一线实际,成功将闲置气动履带钻车改造为超前单体柱巷道运输履带车,以“旧物改造、一机多用”的智慧创新,一举破解综采工作面尾巷单体柱人工搬运效率低、安全风险高的生产难题,实现了安全、效率、成本多方共赢。

之前,在工作面正常回采中,一个生产班推进割煤约3米,就要及时回撤10多根单体柱。过去全靠人工抬运,2人一组、3组接力传递,6名职工忙活整整1小时才能完成一趟搬运,不仅劳动强度大、耗时久、效率低,在狭窄复杂的巷道里,还极易发生磕碰、滑倒、重物砸伤等安全隐患。为牢牢守住“生命至上、安全第一”的安全生产底线,综采一队队长王利平带领技术骨干主动攻坚,把目光投向井下闲置设备,决心自主改造、变废为宝。

改造现场,技术人员先将气动履带式钻车上的钻机部件完整拆除、清理干净,对原有管路逐一封堵密封,只保留履带车行走操作功能,为安全改装打下坚实基础。再用工字钢对底盘框架加固补强,显著提升承载能力;打造了双层运输平台,上层可一次性稳固装载7根单体柱或1根大立柱,下层专门运输π型梁、防倒防坠装置等辅料,实现了物料分类一体化运输。同时在平台两侧加装护栏,配备可拆卸手动棘轮起吊装置,有效防止物料滚落,实现了机械化辅助装车,从源头降低了人工搬运风险。

设备投用后,现场效果立竿见影。彻底告别了“人工抬运、多次往返”的低效模式,升级为“集中装载、一次运输、定点卸载”的连续高效作业,让尾巷物料运输从“拼体力”真正转向“靠机械”的高效生产模式。同时,不仅消除了长距离重负荷抬运带来的滑倒、砸伤风险,还使闲置设备重获新生,投入远低于新设备采购,大幅降低成本,提升了生产效率。

这项以小投入解决生产大难题的革新,是该矿落实精益管理的鲜活案例,该矿将持续盘活闲置设备,让技术创新持续为矿井安全生产、降本增效赋能,助力企业高质量发展。(武晓飞/文  李佳斌/图)

编辑:乔晓慧

审核:雷春生