常顺煤业:复用矿井废水有效破解加药用水“断供”难题
金秋十月,气温骤降,为保障生产区、生活区数千名职工的供暖需求,晋能控股集团常顺煤业于10月初全面启动供暖系统。供暖设备的满负荷运转直接引发自来水用量激增,矿区自来水供应陷入持续紧张状态。而矿井水处理过程中,加药环节每日需消耗数十吨自来水用于稀释药剂、冲洗设备,在民生用水优先保障的原则下,加药用水面临“断供”风险,成为制约生产连续性的关键难题。

缺水困境倒逼技术创新。公司组建技术攻关小组,深入分析矿井水水质特性与加药用水需求,经过多轮方案论证,最终确定矿井水复用技术改造路径。利用水泵、1寸PPR管等材料,精准规划管路走向,对加药环节供水管道进行系统性改造,搭建起从矿井水处理站到加药车间的专属供水通道,将经深度处理后的矿井水全面替代自来水,成功打通水资源循环利用“最后一公里”,彻底破解加药用水短缺难题。
三级处理筑牢水质防线。为确保复用矿井水完全满足加药用水标准,公司采用“混凝沉淀+反渗透脱盐+活性炭吸附”三级处理工艺对矿井水进行深度净化。通过混凝沉淀去除水中悬浮颗粒物,反渗透脱盐技术精准剥离盐分与可溶性杂质,活性炭吸附深度净化有机物及异味,经检测,处理后矿井水的浊度、盐分含量、有机物浓度等关键指标均达到标准。在此基础上,配套安装专属复用管路系统,并接入智能药剂投加控制系统,可根据水质实时数据自动调节药剂投加量,误差控制在±3%以内,充分保障了水处理效果,实现了精准降耗。
经济生态效益双重丰收。项目落地后,加药环节实现100%矿井水复用,每年可节省自来水费用1万余元,减少工业污水外排6000吨,有效降低了水资源消耗与环保治理成本。数据显示,矿区万元产值水耗同比下降19%,水资源利用效率大幅提升。此外,处理达标的矿井水还被拓展应用于消防储备、矿区绿化灌溉、道路降尘等多个场景,构建起“矿井水、深度处理、多元复用”的多级水资源利用体系,形成变废为宝、循环高效的绿色发展模式。
此次矿井水复用技术改造不仅高效破解了用水短缺难题,更探索出一条水资源循环利用的可行路径。未来,公司将持续深耕绿色低碳发展理念,进一步拓展矿井水复用场景,优化水处理工艺,以科技创新推动资源高效利用,推动公司绿色可持续发展。(魏龙)










